電廠脫硫系統(tǒng)增壓風(fēng)機(jī)應(yīng)用高壓變頻器
,當(dāng)處于自動狀態(tài)時,通過原煙氣壓力手動設(shè)定值與實際原煙氣壓力的偏差進(jìn)行pi調(diào)節(jié)。 4.3.6變頻切換至工頻的控制策略變頻切換至工頻有自動/手動兩種方式,就地變頻器發(fā)“重故障”跳閘后自動切換至工頻旁路;手動切換可由dcs發(fā)出指令,也可通過就地變頻器面板手柄操作。當(dāng)變頻切換至工頻指令發(fā)出后,判斷風(fēng)機(jī)在變頻運(yùn)行狀態(tài),立即停止變頻器輸出,自動斷開qf1、km1變頻開關(guān),延時3s發(fā)“變頻停止”信號、合qf2工頻開關(guān)。這樣,一方面減小工頻投入時的沖擊電流,同時風(fēng)機(jī)靜葉開度在變頻器跳閘同時開始逐步關(guān)閉到鍋爐風(fēng)量對應(yīng)的增壓風(fēng)機(jī)靜葉開度并投入自動,減小了工頻投入時原煙壓力及鍋爐爐膛負(fù)壓的波動。 4.3.7工頻切換至變頻的控制策略 工頻切換至變頻只能通過dcs手動方式進(jìn)行,dcs發(fā)出“工頻切換至變頻”指令后,判斷工頻開關(guān)qf2在合閘狀態(tài),立即啟動變頻器,變頻器開始低壓充電,延時4.7s斷開qf2開關(guān),5s充電完畢,自動合入qf1、km1變頻開關(guān),變頻器開始輸出。 在工頻切換至變頻操作時,原擔(dān)心在風(fēng)機(jī)惰走期間失壓,導(dǎo)致原煙氣壓力反正,為此在邏輯中增加了增壓風(fēng)機(jī)靜葉自動打開60%的指令,但在試驗中發(fā)現(xiàn)此項改進(jìn)有些多余,增壓風(fēng)機(jī)惰走需要3min,沒有發(fā)生預(yù)想中的失壓現(xiàn)象導(dǎo)致變頻器啟動后抽吸力過大,旁路擋板保護(hù)動作的情況。因此在熱態(tài)試驗中取消了打開增壓風(fēng)機(jī)靜葉指令。當(dāng)工切變操作指令發(fā)出4s內(nèi)直接保持切換前增壓風(fēng)機(jī)靜葉開度。 5 增壓風(fēng)機(jī)變頻改造的效益分析 通過增壓風(fēng)機(jī)變頻改造理論分析及電力系統(tǒng)多個電廠風(fēng)機(jī)變頻改造項目實施后的效益分析來看,風(fēng)機(jī)節(jié)電率一般在30%-40%之間,具有良好的直接經(jīng)濟(jì)效益。實際測量增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)如下:機(jī)組負(fù)荷200mw,增壓風(fēng)機(jī)工頻運(yùn)行,母線電壓6.15kv,電流156a,功率因數(shù)為0.75,電機(jī)實際功率1246kw;增壓風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行,運(yùn)行頻率為35hz,靜葉檔板開度為100%,母線電壓6.15kv,電流71a,功率因數(shù)為0.97,電機(jī)實際功率733kw;電機(jī)功率減小513kw。按照增壓風(fēng)機(jī)年運(yùn)行小時數(shù)為7200h,節(jié)省電量大約為3693600kw.h,電價按照上網(wǎng)電價0.40元/kw.h,則一臺增壓風(fēng)機(jī)變頻改造的收益約為147.7萬元,大約2年能夠收回投資。 6 增壓風(fēng)機(jī)變頻改造應(yīng)注意的幾個問題 6.1工頻旁路閉鎖設(shè)計 為保證脫硫系統(tǒng)運(yùn)行可靠性必須設(shè)置自動工頻旁路,但設(shè)計中必須引起重視的問題就是防止工頻、變頻出口開關(guān)由于誤操作而并列運(yùn)行,兩個不同頻率的系統(tǒng)并列運(yùn)行將造成整個變頻系統(tǒng)的損壞。 為此,除了在dcs自控程序、變頻器plc程序中需判斷并采用工頻、變頻運(yùn)行狀態(tài)閉鎖及開關(guān)位置狀態(tài)閉鎖,還應(yīng)在工頻、變頻出口開關(guān)的操作回路中采用硬接線閉鎖。即km1開關(guān)在qf2開關(guān)分閘狀態(tài)才允許合閘,當(dāng)qf2開關(guān)在工作位置合閘狀態(tài)則直接跳km1開關(guān);對qf2開關(guān)則反之。6.2變頻系統(tǒng)保護(hù)配置 從高壓變頻系統(tǒng)繼電保護(hù)的配置與定值整定分析可知,在工頻運(yùn)行情況下,電動機(jī)及出線電纜的保護(hù)由qf2的保護(hù)裝置來實現(xiàn);在變頻運(yùn)行情況下,電動機(jī)作為高壓變頻器的負(fù)荷與廠用母線隔離,電動機(jī)及出線電纜的保護(hù)轉(zhuǎn)由高壓變頻系統(tǒng)控制器實現(xiàn);變頻器各功率單元分別由移相變壓器低壓側(cè)各獨(dú)立的三相繞組供電,各繞組的保護(hù)由功率單元實現(xiàn);移相變高壓側(cè)繞組及進(jìn)線電纜的保護(hù)則由qf1保護(hù)裝置來實現(xiàn)。而母線側(cè)電源開關(guān)作為工頻、變頻運(yùn)行工況均需投運(yùn)的設(shè)備。其保護(hù)配置只需要考慮母線側(cè)出線電纜短路、接地故障,同時作為移相變、電動機(jī)保護(hù)的后備保護(hù),在qf1、qf2開關(guān)拒動的情況下保護(hù)動作跳閘。 母線電源開關(guān)保護(hù)定值一般按照電動機(jī)來整定,定值在不同運(yùn)行方式下無法實現(xiàn)自動切換,使得變頻運(yùn)行時保護(hù)靈敏度很難滿足要求,尤其對于配備縱差保護(hù)的電機(jī),變頻工況需要退出該保護(hù),否則易誤動。所以,若采用自動工頻旁路設(shè)計,建議采用圖3系統(tǒng)配置,若采用手動工頻旁路設(shè)計,則在設(shè)備投運(yùn)前必須注意將微機(jī)保護(hù)裝置根據(jù)工頻、變頻運(yùn)行工況進(jìn)行保護(hù)的投退及其定值區(qū)的切換。 6.3變頻器瞬停保護(hù)設(shè)計 由于機(jī)組6kv廠用母線均帶有給水泵電機(jī),大機(jī)組給水泵電機(jī)功率相當(dāng)大,一般在5000kw以上,在給水泵聯(lián)鎖啟動時,母線電壓均跌落至80%以下,根據(jù)泵啟動后帶負(fù)荷的情況,電壓跌落持續(xù)時間可能維持10~20s,因此變頻器瞬停保護(hù)對保證風(fēng)機(jī)的持續(xù)運(yùn)行非常重要。 電壓型變頻器功率單元由于有大容量的高壓電容器作為整流濾波環(huán)節(jié),而該電容具有一定的儲能作用,在輸入完全掉電情況下能夠維持輸出一段時間,在裝置內(nèi)濾波電容越大、負(fù)荷運(yùn)行頻率越低、輸出功率越小則可維持的時間越長。一般變頻器可承受-30%電源電壓下降和5個周期電源喪失。具體瞬停(低電壓)時間根據(jù)電機(jī)定、轉(zhuǎn)子的參數(shù)頻率特性、電機(jī)最低運(yùn)行頻率來計算確定。 變頻器動力電源瞬時斷電再上電一般有兩種不同情況,如果斷電時間在100ms(即5個周波)之內(nèi),沒有任何影響,變頻裝置連續(xù)運(yùn)行;如果斷電時間在100ms~“瞬停(低電壓)時間”之內(nèi),變頻器發(fā)“輕故障”信號,執(zhí)行瞬停重啟過程。如果斷電時間超過瞬停(低電壓)時間,變頻器發(fā)“重故障”信號,在“變頻運(yùn)行”信號延時保持時間內(nèi),自動切換至工頻旁路;若超過保持時間,則不再切換至工頻,風(fēng)機(jī)停運(yùn)。 6.4增壓風(fēng)機(jī)、電機(jī)軸承潤滑問題 由于增壓風(fēng)機(jī)為低轉(zhuǎn)速、低壓頭、大流量風(fēng)機(jī),軸徑較大,電機(jī)極對數(shù)多為10、12極,因此在調(diào)試中有兩個問題需要注意:一是工頻切換至變頻時,盡可能減小電機(jī)惰走時間,防止變頻器投入時過流而跳閘。在原設(shè)計中,工頻開關(guān)斷開后1s再投入變頻器,后調(diào)整為0.3s。二是變頻器最低頻率限制應(yīng)根據(jù)風(fēng)機(jī)、電機(jī)軸承潤滑方式所決定的低轉(zhuǎn)速情況下軸承潤滑能力來確定。風(fēng)機(jī)及電機(jī)采用脂潤滑,其潤滑能力受電機(jī)轉(zhuǎn)速的影響相對較小;若采用油潤滑方式,特別是油環(huán)潤滑將會因電機(jī)轉(zhuǎn)速降低,油環(huán)帶油情況明顯變差,使得軸承無法良好潤滑,軸承溫度升高;若采用壓力供油潤滑,靠潤滑泵的壓力向軸承供油,將從軸承流出的潤滑油回收到油池循環(huán)使用,則能有效解決低轉(zhuǎn)速下軸承潤滑問題。 7 結(jié)束語 總的來看,增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻改造是可行的,它可以提高風(fēng)機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性,進(jìn)而保證了機(jī)組脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性,同時還能取得良好的節(jié)能效果,但改造中應(yīng)針對增壓風(fēng)機(jī)在脫硫工藝系統(tǒng)中的運(yùn)行特點(diǎn),注意相關(guān)技術(shù)問題,采取相關(guān)對策以確保變頻改造的成功。 |