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三菱E60數(shù)控系統(tǒng)應(yīng)用在凸輪磨床改造上


1.基本情況 
   宜昌長(zhǎng)機(jī)科技有限責(zé)任公司的小型外圓磨床承擔(dān)著公司產(chǎn)品上重要零件“讓刀凸輪”的磨削加工任務(wù)。過(guò)去的加工方式都是由加工中心先生產(chǎn)出來(lái)靠模,利用靠模來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)凸輪的磨削加工,在這種加工方式中,雖然在加工中心上能保證靠模的分度精度及過(guò)度圓弧的生成,但在磨削過(guò)程中,由于機(jī)械液壓等傳動(dòng)誤差的存在,很難保證加工工件的合格率;同時(shí)機(jī)床的電控元件已經(jīng)老化,因此決定對(duì)此機(jī)床進(jìn)行數(shù)控改造。
 2.改造方案
    磨床改造的關(guān)鍵是要保證磨削砂輪的進(jìn)給定位精度以及工件旋轉(zhuǎn)的分度定位精度上,同時(shí)還要考慮改造成本,所以在數(shù)控系統(tǒng)選型上我們選擇了三菱E60數(shù)控系統(tǒng)(內(nèi)藏64位CPU的高性能CNC,運(yùn)算速度快),伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)選用了三菱公司高增益伺服系統(tǒng)MDS-R系列,采用小型伺服電機(jī)和高分辨率編碼器(131072脈沖/轉(zhuǎn))。將機(jī)床的兩個(gè)方向的進(jìn)給運(yùn)動(dòng)改為伺服控制,去除原先的液壓進(jìn)給機(jī)構(gòu),從而實(shí)現(xiàn)兩軸兩聯(lián)動(dòng)。具體為Y軸(砂輪的徑向進(jìn)給運(yùn)動(dòng))、A軸(工件的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng))。
3.硬件設(shè)計(jì)
    在硬件設(shè)計(jì)過(guò)程中,考慮了系統(tǒng)可擴(kuò)展性,選用了三菱E60數(shù)控銑床系統(tǒng),******可控制NC軸為3軸,系統(tǒng)還提供了一路模擬主軸輸出,其系統(tǒng)最小控制單位為1um,很好的滿足了機(jī)床的控制要求。 
    因?yàn)橹鬏S磨頭轉(zhuǎn)動(dòng)在設(shè)計(jì)及使用需求上都不需要變速,所以沒(méi)有采用模擬量控制,只是用接觸器直接來(lái)接通電機(jī)使其在額定頻率下工作。
    數(shù)控系統(tǒng)主要配置如下:
     1、三菱E60數(shù)控系統(tǒng)                  1套
    (FCU6-MU071  FCU6-KB024  FCU6-HR341)
     2、伺服電機(jī)           HF153S-A47      1套
     3、伺服電機(jī)           HF74S-A47       1套
     4、雙軸伺服驅(qū)動(dòng)模塊   MDS-R-V2-6040   1套
4.軟件設(shè)計(jì)
    1)、PLC設(shè)計(jì)
    凸輪磨的外圍電路很少,因此在PLC設(shè)計(jì)上沒(méi)有太大的困難。三菱E60系統(tǒng)PLC編譯是比較方便的,需要注意的是所有的機(jī)床工作方式及狀態(tài)都需要在PLC程序里進(jìn)行編譯,所以在編譯PLC程序時(shí)要考慮好機(jī)床工作方式及狀態(tài),然后根據(jù)需要編譯所需的機(jī)床操作動(dòng)作。比如機(jī)床的自動(dòng)、手動(dòng)、回零、MDI等工作方式都需要編譯。同時(shí)還要在PLC程序里進(jìn)行故障報(bào)警及機(jī)床操作信息顯示等處理,給操作者提供最直接的操作幫助。
    2)、參數(shù)
    系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置:
    #1043=22 (語(yǔ)言選擇為簡(jiǎn)體中文) 
    #1138=1 (隨參數(shù)號(hào)選擇參數(shù)) 
    #1037=2 (銑床M刀具補(bǔ)償類(lèi)型)
    然后將#1060=1 (對(duì)參數(shù)進(jìn)行格式化處理)斷電后重新上電
    #1155=100
    #1156=100
    基本規(guī)格參數(shù)設(shè)置:
    #1001=1 (系統(tǒng)設(shè)定有效)
    #1002=2 (系統(tǒng)控制軸數(shù))
    #1003=B (輸入設(shè)定單位:B=1um)
    #1013=Y  A (控制軸名稱:1st軸為Y、 2nd軸為A )
    #1015=10 (指令單位:10為1um)
    #1016=0 (公制輸出)
    #1017=0  1 (旋轉(zhuǎn)軸:Y軸為直線軸、A軸為旋轉(zhuǎn)軸)
    伺服參數(shù)設(shè)置:
    #2219=100;(編碼器分辨率)
    #2220=100;(編碼器分辨率)
    #2225=22B*(電機(jī)型號(hào)) 
    PLC參數(shù)設(shè)置:
    #6449=00000011(計(jì)時(shí)器/計(jì)數(shù)器有效)
    #6451=00110000(GX通信有效:設(shè)置成功以后才能傳PLC程序)
    以上只是簡(jiǎn)要的開(kāi)機(jī)參數(shù),許多參數(shù)都是要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置
5.加工程序設(shè)計(jì)
    加工對(duì)象讓刀凸輪有等加等減曲線、加速度曲線等幾種曲線升程方式,其規(guī)格也有多種,所以在程序的編制上就需要通用性。
等加等減曲線凸輪編程如下:
    首先定義了7個(gè)共變量:
    #100 =對(duì)刀位置;#100參數(shù)是一個(gè)絕對(duì)位置值。
    #101=凸輪大半徑數(shù)值;
    #102 =凸輪小半徑數(shù)值;
    #103=凸輪大半徑角度(度);
    #104 =凸輪小半徑角度(度);
    #105=曲線展成角度(度);
    #106=A軸切屑速度(度/分鐘)。
    主程序
    G54 G64;
    G04 P2000.;
    G90G01 A0.0Y[#100+0.1] F2000.;
    G04 P2000.;
    M03M08;
    G04 P4000.;
    G09G91G01 A1800.Y-0.1 F#106;
    #110=#101-#102;
    #120=0.02;
    WHILE [#120 LE #110] DO 1;
    G65 P1421;
    #120=#120+0.02;
    END 1;
    G90G01 Y#100 F100.;
    M05M09;
    M30;
    在主程序中,調(diào)用了一個(gè)循環(huán)磨屑的子程序,子程序號(hào)為O 1421,內(nèi)容如下:
    #125=#103/2;
    #128=#106;
    #122=0;
    WHILE [#122 LE 18] DO 2;
    G91G01 A#105Y-#120 F#128;
    A#104 F#106;
    A#105Y#120 F#128;
    A#103F#106;
    #122=#122+1;
    END 2;
    M99;
    該程序具有通用性,不同的產(chǎn)品只需修改機(jī)床加工參數(shù)就可進(jìn)行加工,磨削出來(lái)的工件也滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。當(dāng)然,此程序磨削的A軸角速度是恒定的,如果想要在磨削過(guò)程中使A軸磨削線速度相等,只需要根據(jù)磨削半徑進(jìn)行角度與弧長(zhǎng)的換算就可以得到恒定的線速度。
6、結(jié)束語(yǔ)
    以前讓刀凸輪加工的成功率在很大程度上依賴于操作員的經(jīng)驗(yàn)及直覺(jué),通過(guò)改造可以從數(shù)控系統(tǒng)上直觀的反映磨削角度、升程大小等數(shù)據(jù),使得讓刀凸輪的加工更加方便快捷,大大提高了加工效率,節(jié)約了制造成本。

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