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PLC系統(tǒng)控制的變頻恒壓供水系統(tǒng)及其應(yīng)用


1.概述  
   變頻調(diào)速技術(shù)是一種新型的、成熟的交流電機(jī)無(wú)級(jí)調(diào)速驅(qū)動(dòng)技術(shù),它以其獨(dú)特優(yōu)良的控制性被廣泛應(yīng)用在速度控制領(lǐng)域。特別是在供水行業(yè)中,由于生產(chǎn)安全和供水質(zhì)量的特殊需要,對(duì)恒壓供水壓力有著嚴(yán)格要求,變頻調(diào)速技術(shù)也得到了更加深入的應(yīng)用。  
    成都市自來(lái)水公司六廠日產(chǎn)水量60萬(wàn)噸,擔(dān)負(fù)著成都市區(qū)及周邊地區(qū)70%以上的供水任務(wù)。自1996年年底六廠的三期工程投產(chǎn)后開(kāi)始向郫縣供水,使得我廠的供水方式從單一的重力流供水變?yōu)橹亓α骱蛪毫α鹘Y(jié)合供水的方式。自向郫縣供水以來(lái),由于考慮到現(xiàn)階段郫縣的用水量較少,從節(jié)約能耗的角度出發(fā),我廠使用一臺(tái)同時(shí)向郫縣供水和提供我廠的自用高壓水。為了滿足六廠自用水壓力,保證廠內(nèi)各個(gè)工藝環(huán)節(jié)設(shè)備(如消毒環(huán)節(jié)中的水射器)能正常工作,我廠自用水壓力須較恒定的控制在0.3Mpa以上,采用變頻調(diào)速控制是保證壓力恒定較為有效的方法。根據(jù)我們對(duì)郫縣城區(qū)供水量的了解,發(fā)現(xiàn)郫縣全天各時(shí)段用水量變化較大(見(jiàn)后圖5),如果不對(duì)供水量進(jìn)行調(diào)節(jié),管網(wǎng)壓力的波動(dòng)也會(huì)很大,容易出現(xiàn)管網(wǎng)失壓或爆管事故。采用變頻恒壓供水控制后,當(dāng)郫縣用水量較小時(shí),這時(shí)相應(yīng)管道和出口壓力均較大,變頻恒壓控制方式將會(huì)降低的頻率,減小出水量,從而降低管網(wǎng)壓力;反之亦然。這樣,小時(shí)用水量變化較大也不會(huì)造成管網(wǎng)壓力有較大的波動(dòng)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行實(shí)踐,證明了變頻調(diào)速手段實(shí)現(xiàn)恒壓供水不僅保證廠內(nèi)自用高壓水壓力足夠且穩(wěn)定,而且保證了郫縣供水的安全可靠性。  
    2.控制系統(tǒng)構(gòu)成  
    整個(gè)恒壓供水系統(tǒng)有兩組變頻,每組均由一臺(tái)變頻器和一臺(tái)水組成;系統(tǒng)以PLC為控制核心,由PLC采集壓力信號(hào)和輸出控制變頻的運(yùn)行。控制系統(tǒng)構(gòu)成如圖1所示。  
    PLC處理器選用的是Allen-Bradley公司的PLC-5型處理器,變頻選用的是ABB公司的SAMISTAR系列的315F660/690型的變頻器和水。系統(tǒng)由兩只量程為0~1.0Mpa的壓力變送器分別檢測(cè)兩臺(tái)水后的輸水管道的壓力,壓力變送器將檢測(cè)到的壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換為4~20mA的電流信號(hào),送到PLC子站的模擬量輸入模板(1771-IFE),通過(guò)PLC的PID運(yùn)算,由模擬量輸出模板(1771-OFE)輸出4~20mA的電流控制變頻的運(yùn)行。  
    3.控制原理及功能實(shí)現(xiàn)  
    3.1PLC控制系統(tǒng)簡(jiǎn)介  
    我廠采用Allen-Bradley公司的PLC-5型處理器通過(guò)DH+通訊方式構(gòu)建了全廠PLC工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò),通過(guò)DH+網(wǎng)絡(luò)上的RSView工作站實(shí)現(xiàn)人機(jī)對(duì)話。RSView工作站是指運(yùn)行人機(jī)圖形界面軟件(RSView32)的計(jì)算機(jī)工作平臺(tái),該工作站建在中心控制室,是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人值守和運(yùn)行集中管理的調(diào)度中心。利用RSView32可以有效地對(duì)控制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和控制,可以實(shí)現(xiàn)圖形化的人機(jī)對(duì)話界面,模擬生產(chǎn)運(yùn)行的流程,在模擬流程上更加直觀地實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的全自動(dòng)運(yùn)行監(jiān)視、遠(yuǎn)程人工直接干預(yù)操作(如PID指令運(yùn)行參數(shù)遠(yuǎn)程設(shè)定)、控制環(huán)節(jié)報(bào)警監(jiān)視等功能。控制界面如圖2。  
    3.2恒壓供水的控制原理  
    SAMISTAR變頻器具有REMOTE和LOCAL兩種操作方式。
LOCAL操作方式下,通過(guò)LOCALSTART/STOP開(kāi)關(guān)啟停變頻器,通過(guò)fREFLOCALINPUT0輸入端口的電位開(kāi)關(guān)人工調(diào)節(jié)變頻器工作頻率;通過(guò)LOCAL/REMOTE輸入點(diǎn)可以將變頻器切換到REMOTE操作方式下,在REMOTE方式下,通過(guò)REMOTESTART/STOP輸入點(diǎn)進(jìn)行PLC遠(yuǎn)程啟停變頻器,通過(guò)fREFREMOTEINPUT0端口輸入頻率控制信號(hào)(百分比)控制變頻器工作頻率。根據(jù)供水量情況,我們把變頻器的工作頻率上限設(shè)定為水基頻,即頻率變化范圍控制在0~50Hz,在此范圍內(nèi)水運(yùn)行頻率和定子相壓成正比(及與變頻器輸入頻率成正比),這使得變頻器輸入、水運(yùn)行頻率和的輸出壓力成較好的線形關(guān)系,可得到較好的控制效果。SAMISTAR變頻器對(duì)用戶開(kāi)放的I/0接口位于TERMINALBLOCKCARD上,主要使用的有:X11-1(REMOTESTART/STOP);X11-4(LOCAL/REMOTE);X11-13/14(fREFREMOTEINPUT0、4~20mA信號(hào)輸入);X11-15/16(輸出4~20mA變頻器運(yùn)行頻率信號(hào));X11-17/18(輸出4~20mA變頻運(yùn)行電流信號(hào))。變頻器由PLC遠(yuǎn)程控制時(shí),啟動(dòng)是由PLC向X11-4輸出信號(hào),使變頻器切換到外部設(shè)備控制方式(REMOTE方式),再向X11-1輸出信號(hào),啟動(dòng)變頻器。在恒壓調(diào)節(jié)時(shí),PLC處理器把檢測(cè)到的壓力信號(hào)作為反饋值,與PID運(yùn)算的壓力設(shè)定值(由調(diào)度人員根據(jù)情況在REView上設(shè)定)進(jìn)行比較,再經(jīng)過(guò)PID運(yùn)算得到調(diào)節(jié)后的修正值,通過(guò)模擬量輸出模板(1771-OFE)輸出到X11-13/14,作為REMOTE方式下變頻器的頻率控制信號(hào),由于該信號(hào)是相對(duì)變頻器工作頻率上限的百分比,所以變頻器將輸入信號(hào)進(jìn)行內(nèi)部運(yùn)算后轉(zhuǎn)為真實(shí)工作頻率。為了使三期變頻恒壓供水自動(dòng)控制系統(tǒng)與全廠自動(dòng)控制網(wǎng)絡(luò)有機(jī)地結(jié)合起來(lái),全面實(shí)現(xiàn)對(duì)恒壓供水系統(tǒng)的運(yùn)行情況和設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視和遠(yuǎn)程控制,更加安全可靠地實(shí)現(xiàn)恒壓供水,我們使用PLC進(jìn)行PID運(yùn)算和監(jiān)控。PID閉環(huán)反饋控制原理如圖3: 
   PLC的PID運(yùn)算調(diào)節(jié)通過(guò)該型處理器專用PID指令完成,通過(guò)設(shè)置各參數(shù)即可由PLC完成PID運(yùn)算調(diào)節(jié)。PID程序段流程如圖4。PID指令必須以相同的時(shí)間間隔周期性地執(zhí)行,可采用計(jì)時(shí)器,定時(shí)中斷或?qū)崟r(shí)采樣的等方法,此處選用了定時(shí)方法;PV是PID指令采樣的壓力控制反饋值,SP是PID指令的壓力控制設(shè)定值,KP為PID的比例增益,KI為PID的積分增益,KD為PID的微分增益,這五個(gè)控制參數(shù)作為主要的PID參數(shù)參與控制,確定PID參數(shù)時(shí)要兼顧系統(tǒng)靈敏性和穩(wěn)定性,由于我們恒壓控制要求和設(shè)備的性能條件,參數(shù)設(shè)定更強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定性(及KI),由于微分環(huán)節(jié)有放大噪聲的特點(diǎn),我們將KD盡量設(shè)置得較?。籗WM為PID指令轉(zhuǎn)為手動(dòng)直接調(diào)頻的開(kāi)關(guān),SO設(shè)定為PID指令的在手動(dòng)控制輸出方式時(shí)的輸出值,當(dāng)變頻器從PID自控調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)為手動(dòng)直接調(diào)頻時(shí),SO替代PID運(yùn)算結(jié)果作為轉(zhuǎn)換時(shí)的輸出值,將SO設(shè)定為控制值就可實(shí)現(xiàn)無(wú)縫轉(zhuǎn)換,減小變頻器運(yùn)行頻率的震蕩。DB為PID指令的死區(qū)設(shè)定值,輸出超出死區(qū)時(shí)PID指令通過(guò)自動(dòng)運(yùn)算限制輸出超出限定范圍。 
    3.3相關(guān)控制功能實(shí)現(xiàn) 
    為了防止運(yùn)行時(shí)由于壓力變送器不可預(yù)見(jiàn)的故障造成PLC的PID運(yùn)算調(diào)節(jié)失實(shí),從而造成管網(wǎng)壓力失恒引發(fā)失壓或爆管的嚴(yán)重事故。我們分別在1#和2#變頻后輸水管上安裝壓力變送器,可以同時(shí)測(cè)到出廠輸水管線上的壓力;

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