PLC在原料運輸系統(tǒng)改造中的應用
摘要: 本文主要針對5#轉(zhuǎn)運站采用常規(guī)電氣控制,存在控制復雜,故障頻率高,嚴重影響高爐生產(chǎn),而進行電器整改。講述了PLC控制系統(tǒng)在原料運輸設備改造中的成功應用。并介紹了PLC控制系統(tǒng)的硬件組成和軟件控制功能,實施效果滿足了快節(jié)奏、嚴要求的生產(chǎn)要求。 關鍵詞: CRT PLC 皮帶運輸 故障率 1 前言 5#轉(zhuǎn)運站電器控制原來采用常規(guī)繼電器聯(lián)鎖方式,處理故障時間長,加之使用周期長線路老化,嚴重影響高爐正常送料。曾因電器故障造成5#爐斷料,直接影響高爐的經(jīng)濟效益。為此,對5#轉(zhuǎn)運站提出電器整改,采用PLC控制,從而減少因電器故障影響高爐的供料。 2 提出電器整改的原因 5#爐于2000年投產(chǎn),其供料任務主要由5#轉(zhuǎn)運站完成。當時PLC在韶鋼并未普及使用,故采用常規(guī)繼電器聯(lián)鎖方式。由于皮帶運輸?shù)墓に囈螅娖髀?lián)鎖點繁多,線路復雜。6#高爐2002年投產(chǎn)以后,5#轉(zhuǎn)移站成為高爐的中心供料站,處在運輸?shù)难屎砦恢?,需送料的時間也越來越長。與6#爐G-1轉(zhuǎn)運站信號對接點多,至今電器設備已相當陳舊,再加上環(huán)境惡劣,更容易導致線路短路,以至故障頻率高。在這快節(jié)奏、嚴要求的生產(chǎn)當中就必須保證原料皮帶輸送系統(tǒng)設備運行正常,出現(xiàn)故障必須準確、快速的排除。所以提出對5#轉(zhuǎn)運站的電器整改勢在必行。 3.系統(tǒng)的構(gòu)成 由于PLC系列已于2004年7月成功應用于3#轉(zhuǎn)運站,所控制的各條皮帶從未因電器故障而影響高爐供料,所以決定對其進行改造,改造期間向5#、 6#供料不中斷電器聯(lián)鎖通過臨時控制盤實現(xiàn),并取消原5#轉(zhuǎn)運站操作臺, 3#轉(zhuǎn)運站新增一臺工控機,5#轉(zhuǎn)運站增一臺PLC柜(采用ET200遠程分布式I/O)并通過光纜與3#轉(zhuǎn)運站主機通訊,3# 5#轉(zhuǎn)運站所有設備由CRT控制。系統(tǒng)配置圖如圖1 3.1 PLC的硬件配置 西門子ET200M 系列的遠程I/O將數(shù)字傳感器和執(zhí)行元件與西門子相連接,機架由IM153接口模塊通過光纜連接構(gòu)成完整結(jié)構(gòu),電源模塊 PS 307 10A 外接 220V 50HZ的交流電源,為CPU和信號模塊提供電源,中央處理器CPU315,信號模塊用于信號的采集,指令的發(fā)出均采用DC 24V開關量。系統(tǒng)輸入點取自接觸器輔助點,熱繼電器輔助點,現(xiàn)場皮帶松繩開關,以及機旁操作箱的主令開關,輸出信號防止外部高電壓竄擾而燒壞模塊加中間繼電器隔離。 3.2 PLC 軟件設計 為了增強S7程序的可讀性,采用符號編程,由于模塊的每個輸入和輸出都由硬件組態(tài)時預定義了一個絕對地址,S7程序會自動尋找這些地址,如輸入I0.0,指定符號名為“電源合閘”,這些符號名會用在程序的所有部分。設計程序充分考慮系統(tǒng)的資源,盡量減少程序的掃描時間,提高控制的實時性。軟件設計也采取了必要的抗干擾和故障診斷程序,以保證在惡劣環(huán)境下的正常運行。 3.2.1系統(tǒng)的控制功能 系統(tǒng)為了增加靈活性,軟件設計了三種控制選擇分別為:CRT自動,CRT集中聯(lián)動,機旁單動。 (1)自動運行 根據(jù)工藝上的要求,在工控機的畫面上選擇自動,然后選擇送料路線,點擊自動運行,皮帶運輸系統(tǒng)開始工作。電氣聯(lián)鎖控制的方向與料流方向相反。故只有按料流正方向的后級設備運行,才允許本設備運行,停止時,只有按料流正方向前級設備停止,才允許本設備停止,為子防止皮帶完全停止后皮帶上還有剩料,避免下次帶料起動。各皮帶間的起停都設定相應的延時時間,同時為了保證現(xiàn)場操作人員和維修人員的安全。在設備運行前設置預告信號提前15S打鈴,在每條皮帶頭上裝有電鈴,運行中如需急停則采用拉繩急停,按料流的方向的前級設備應立即停機。 (2)集中聯(lián)動運行 集中聯(lián)動運行,在工控機的畫面上選擇手動,起動時按料流反方向在工控機畫面上依次點擊設備運行,同理停止時按料流正方向依次點擊停止。 (3)機旁單機運行 機旁單機運行主要用于設備的調(diào)試、檢修。與其他設備沒有聯(lián)鎖關系。機旁箱上裝有信號燈,顯示設備的運行情況。且機旁箱上裝有緊急開關,以保證檢修和緊急事故的停車。 3.2. 2 PLC的故障功能 PLC控制系統(tǒng)比常規(guī)電氣線路簡單,清晰明了,PLC還配有自檢和監(jiān)督功能,能檢查出自身的故障,并隨時顯示給操作人員,為現(xiàn)場調(diào)試和維護提供了方便。如果是故障造成某個設備停機,為了讓維修人員迅速判斷出故障原因,PLC把故障顯示明確分類,1。過負荷。2 松繩動作。3 電源故障。4 熱繼電器故障。一旦故障出現(xiàn),工控機的顯示屏上會出現(xiàn)不同顏色來區(qū)分,讓維修人員在第一時間發(fā)現(xiàn)故障所在,從而減少停機時間,提高生產(chǎn)效率。 3.3 系統(tǒng)的調(diào)試 我們在調(diào)試過程中,外部輸入信號原來采用中間繼電器(220V)隔離,但由于感應電強,各中間繼電器都在160V左右感應動作,此時,對輸入模塊發(fā)出誤信號,為了解除這一干擾取消中間繼電器隔離,直接把控制柜的輔助點,機旁選擇,松繩動作作為輸入信號,輸出采用24V繼電器隔離。 4.效果對比: 從改造后,設備運行穩(wěn)定可靠,取得很好的效果,主要體現(xiàn)在以下幾個方面: 4.1 PLC可靠性和可維護性 改造前皮帶電器聯(lián)鎖利用繼電器機械點的串聯(lián)或并聯(lián)開關,其接線多而復雜、體積大、功耗大。由于環(huán)境惡劣、粉塵大。觸點容易出現(xiàn)腐蝕、抖動、粘死等現(xiàn)象,故障率高,而且一旦系統(tǒng)構(gòu)成后改變或者增加功能較困難。而采用PLC控制屬存儲器邏輯,用軟程序控制代替機械式的硬系統(tǒng)控制,軟繼電器代替原來的硬繼電器,使外圍電路減少,要改變控制邏輯,只需改變程序即可,聯(lián)鎖點在PLC內(nèi)部實現(xiàn),大量的開動動作,由無觸點的半導電路來完成,可靠性高。外部接線簡單明了,如圖二所示: 4.2 提高了經(jīng)濟效益 由于原繼電器控制時,因電器故障造成5#爐慢風,5#爐班產(chǎn)400噸。鐵1500元/噸,400*1500=600000元,如慢風50%,則直接造成經(jīng)濟損失達30萬元。PLC改造后,從未因PLC故障影響高爐生產(chǎn),大大提高了經(jīng)濟效益。 4.3 減少了勞動強度 在改造前設備陳舊,給維修人員的點檢、維護帶來不便,每星期都有因轉(zhuǎn)運站電氣故障而造成皮帶不動作,而且故障很難排除;PLC改造后,故障點明確,縮短了維修時間,既減少維修費用,也減輕了維修電工的工作量。 4.4 操作靈活、方便 改造后,系統(tǒng)設計靈活,供三種方式選擇,可通過3#轉(zhuǎn)運站遠程控制,不需要工人去5#轉(zhuǎn)運站操作,且節(jié)約了4個操作工人,對操作工來說安全又方便。 5.結(jié)束語 該系統(tǒng)于2005年5月投入運行,設備運行穩(wěn)定、可靠,從未因PLC故障而影響高爐生產(chǎn)。實踐證明,PLC系統(tǒng)在原料運輸皮帶上的成功應用,減少了設備故障率,為高爐生產(chǎn)提供了保障,同時也為今后PLC在原料運輸皮帶上的應用積累了寶貴的經(jīng)驗。 |