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變頻調(diào)速技術(shù)在活塞式空壓機(jī)上的應(yīng)用


一、項(xiàng)目的由來

  珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)玻璃纖維企業(yè)有限公司動(dòng)力車間,擁有三臺(tái)活塞式空壓機(jī),為全廠提供壓縮空氣,是重要的動(dòng)力來源。我們知道如果在空壓機(jī)進(jìn)氣管路上裝上節(jié)流閥,調(diào)節(jié)時(shí)節(jié)流閥逐漸關(guān)閉,使進(jìn)氣受到節(jié)流,壓力降低,也就是使壓力系數(shù)lp減小,由排氣量公式:

Q=p/4D2Slplvltlln

  可知,當(dāng)改變了lp時(shí),排氣量Q也就隨之變化。同時(shí),我們也注意到多級(jí)壓縮機(jī)采用節(jié)流進(jìn)氣調(diào)節(jié),將引起級(jí)間壓力重新分配,致使活塞力均勻性受到破壞,同時(shí)使末級(jí)的排氣溫度升高,甚至超過許用溫度。因此,調(diào)節(jié)范圍受到限制,經(jīng)濟(jì)性比較差,再加之設(shè)備使用年限久,所以,各種氣閥、活塞環(huán)、導(dǎo)向環(huán)等部件容易損壞,維修費(fèi)時(shí)、費(fèi)工,使正常的生產(chǎn)受到影響。1999年4月,我們與該公司經(jīng)過充分地協(xié)商,決定采用閉環(huán)控制方式,對(duì)原空壓機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行恒壓供氣改造。改造結(jié)果證明:系統(tǒng)供氣的精度得到了提高,故障率大幅度下降,并取得了一定的節(jié)能效果,達(dá)到了預(yù)期的目的。

二、系統(tǒng)改造前的狀況

  • 原系統(tǒng)輸出壓力在0.6~0.75MPa之間波動(dòng)。
  • 加載時(shí)間85秒,電流115安培;卸載時(shí)間35秒,電流5安培。
  • 壓力波動(dòng)對(duì)管網(wǎng)沖擊大,加載/卸載時(shí)噪音大。
  • 開環(huán)控制,不能保證控制精度。
  • 起動(dòng)電流大。
  • 輸出氣壓大于0.75MPa時(shí),自動(dòng)打開泄載閥,造成能源浪費(fèi)。

    三、系統(tǒng)改造后的期望指標(biāo)

  • 空壓機(jī)輸出壓力必須控制在(0.6±0.05)MPa范圍內(nèi)。
  • 軟起動(dòng)方式。
  • 分段運(yùn)行控制。
  • 油溫、壓力報(bào)警功能。
  • 能與原操作系統(tǒng)切換;與備用機(jī)組切換。

    四、系統(tǒng)方案的設(shè)計(jì)

  • 理論依據(jù)

      從空壓機(jī)排氣量公式可知,汽缸的面積和長度基本是不變的,唯有系數(shù)lp、lv、lt、ll及轉(zhuǎn)速n的調(diào)節(jié),才能有效地調(diào)整排氣量Q。前面說過各種系數(shù)的變化范圍有限,這樣看來,理想的調(diào)節(jié)方式就是改變轉(zhuǎn)速n。連續(xù)的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),優(yōu)點(diǎn)在于氣量調(diào)節(jié)連續(xù),調(diào)節(jié)工況比功率消耗小,壓縮機(jī)各級(jí)壓力比保持不變,壓縮機(jī)上不需要設(shè)置專門的調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),轉(zhuǎn)速降低后,氣閥和管路中的壓力損失少,氣體在汽缸中的熱交換改善,單位氣體量的功耗降低,各種易損件的壽命延長。

    2、系統(tǒng)采用SIEMENSMIDI MASTER75KW變頻器為執(zhí)行機(jī)構(gòu),SIEMENS6ES7 214-1BC01-0XB0可編程序控制器(PLC)為控制單元,用KYB600G08AM/1Y0Y工業(yè)壓力變送器對(duì)壓力信號(hào)采樣,反饋給PXW9智能調(diào)節(jié)儀(PID)。此信號(hào)在PID內(nèi)與工藝設(shè)定信號(hào)進(jìn)行疊加和運(yùn)算后,作為變頻器的運(yùn)行給定信號(hào)。如圖一所示。

     

    三、控制系統(tǒng)軟件的實(shí)現(xiàn)

      控制程序框圖如圖二所示。當(dāng)系統(tǒng)準(zhǔn)備條件就緒時(shí),(無故障,卸荷閥關(guān)閉,各種壓力正常,刀閘開關(guān)已選擇好),就可以啟動(dòng)運(yùn)行。因?yàn)檎麄€(gè)系統(tǒng)是一個(gè)快速響應(yīng)過程,所以采用PI算法控制。當(dāng)過程變量(PV)大于設(shè)置值(SP)時(shí),PID輸出模擬的信號(hào)減小,變頻器減速運(yùn)行;反之,PID輸出的摸擬信號(hào)增大,變頻器加速運(yùn)行。如果系統(tǒng)壓力超過PID內(nèi)置上限,變頻器又轉(zhuǎn)到上限頻率運(yùn)行。

    四、系統(tǒng)的調(diào)試和運(yùn)行

      99年4月底,開始了空壓機(jī)系統(tǒng)的調(diào)試和試運(yùn)行。變頻器下限頻率定在20HZ,上限設(shè)為50HZ,工作壓力定在0.6Mpa。經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,取得了以下的效果:

    1、運(yùn)行轉(zhuǎn)速降低近50%

    改造前為工頻運(yùn)行,壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速為501轉(zhuǎn)/分,改造后測定正常情況下,運(yùn)行轉(zhuǎn)速為268轉(zhuǎn)/分,即可滿足供氣要求。

    它使:a設(shè)備壽命延長:

    活塞環(huán):改造前,平均壽命為50天,改造后,已使用110天未更換(其中含50天全速運(yùn)行),閥片沖擊聲消除。

    b噪音降低,優(yōu)化了工作環(huán)境。

    2、供氣壓力穩(wěn)定

    改造前罐壓力設(shè)定在0.60加載,0.75卸載,改造后,工作壓力設(shè)定在0.60Mpa。穩(wěn)定時(shí),壓力偏差0.01MPa。

    3節(jié)電效果

    電表對(duì)該站用電量的記錄為:

    改造前的4月份為45878KW.h,改造后的6月份為40645KW.h,節(jié)電5233KW.h/月。(這是由改造的1#機(jī)所得)

    五、存在問題及解決辦法

    改造后,運(yùn)行轉(zhuǎn)速大降低,這樣就出現(xiàn)了油壓降低及馬達(dá)散熱條件惡化使馬達(dá)運(yùn)行溫度升高的兩大問題:

    1、油壓問題

    原系統(tǒng)技術(shù)要求:正常壓力在0.18-0.20MPa。改造后,油壓在0.8-0.1之間。經(jīng)調(diào)整減壓閥后,油壓可保持在0.12MPa。

    經(jīng)測定主軸外表溫度,改造前為52℃,改造后(在0.1MPa下),主軸外表溫度為45℃,溫度低于改造前,說明能滿足潤滑條件。

    2、馬達(dá)溫升問題

    改造前測得的溫度為48℃,改造后測得的溫度最高為68℃。

    查機(jī)械手冊(cè)(92年版)第五冊(cè),B級(jí)絕緣,最高溫度為130℃,溫升為90℃;

    馬達(dá)的運(yùn)行溫度比改造前上升了20℃,但仍在允許范圍,無需加強(qiáng)制冷卻風(fēng)機(jī)。

    六、結(jié)論

      改造后,經(jīng)一年多的連續(xù)運(yùn)行,證明變頻器性能穩(wěn)定,系統(tǒng)能達(dá)到恒壓運(yùn)行,設(shè)備壽命延長,運(yùn)行噪音降低,大大減少了設(shè)備的停機(jī)維修時(shí)間,取得了預(yù)期的目的。

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