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輸油管道自動化技術(shù)的應(yīng)用探討


    勝利油田輸油管道與站庫信息化建設(shè)項目,經(jīng)過了系統(tǒng)設(shè)計、硬件安裝、設(shè)備單調(diào)、軟件測試、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)等過程,解決了設(shè)備的遠程控制、信號干擾、PLC數(shù)據(jù)采集等難題。

   企業(yè)信息化是企業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志,是企業(yè)發(fā)展的動力源泉,更是提高企業(yè)經(jīng)濟效益與競爭力的捷徑和主要保證。企業(yè)信息化是長期艱巨而又緊迫的任務(wù)。勝利 油田基層單位分布廣,功能差別較大,同時單位的信息化基礎(chǔ)相對較薄弱,水平較低。如何結(jié)合“數(shù)字油田”的建設(shè)要求與生產(chǎn)實際情況,探討所轄基層單位的信息 化建設(shè)的形式、方法和內(nèi)容,是信息工程技術(shù)人員主要責(zé)任和義務(wù)。


  1 信息化建設(shè)背景 

  永安輸油站作為勝 利油田重點的中間加溫加壓站,擔(dān)負著自上游原油庫到下游近二分之一的中轉(zhuǎn)任務(wù)。該站動力系統(tǒng)為1984年建站投產(chǎn)設(shè)備,性能相對落后,幾乎沒有生產(chǎn)參數(shù)自 動采集。2001年該站熱力系統(tǒng)設(shè)備改建,自動化程度相對較高。如何在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實現(xiàn)信息化站庫建設(shè)與管理要求,成為該站迫切解決的難題和重點。

  信息化建設(shè)前的狀況

  1) 原油儲罐的液位、溫度、壓力等參數(shù)全靠崗位工人現(xiàn)場檢尺,看表,工人勞動強度大,計量誤差較大。

  2) 通過人工巡回檢查外輸機組的各部位振動值、溫度值、電機電流電壓等運行參數(shù),。

  3) 兩套熱媒爐系統(tǒng)點火控制部分在現(xiàn)場,控制參數(shù)僅基于現(xiàn)場數(shù)字顯示,重點生產(chǎn)數(shù)據(jù)無法采集上傳,不能及時交換生產(chǎn)流程中的重點信息。

  4) 站內(nèi)生產(chǎn)數(shù)據(jù)不能與首末站生產(chǎn)相關(guān)聯(lián),生產(chǎn)調(diào)控極為簡單,無法實施輸油系統(tǒng)的優(yōu)化運行和系統(tǒng)運行安全檢測。


  2 “數(shù)字化”建設(shè)的方法與內(nèi)容

  2.1 建設(shè)功能

  1) 熱媒爐系統(tǒng)遠程啟??刂?、系統(tǒng)聯(lián)鎖、爐效實時分析等;

  2) 外輸機組電參數(shù)動態(tài)采集、遠程啟停輸油、狀態(tài)實時檢測、效實時分析和監(jiān)視等;

  3) 重點生產(chǎn)參數(shù)(主要流程管道壓力溫度、儲罐液位溫度、熱交換區(qū)溫度壓力、地溫氣溫等)實時采集;

  4) 常規(guī)生產(chǎn)管理流程的自動化操作,如熱力越站、水力越站等;

  5) 生產(chǎn)參數(shù)的網(wǎng)絡(luò)動態(tài)發(fā)布,包括生產(chǎn)參數(shù)監(jiān)視系統(tǒng)、狀態(tài)檢測系統(tǒng)、UPS動態(tài)監(jiān)視系統(tǒng)等;


  2.2 建設(shè)具體內(nèi)容

  1) 對重點參數(shù)進行了自動采集,包括壓力、溫度(包括爐膛溫度、煙道溫度、地溫、氣溫)、油罐、燃油罐、水罐液位和溫度等; 

  2) 對永安輸油站流程常規(guī)切換的14只手動閥加裝電動執(zhí)行機構(gòu);

  3) 對原油外輸流量計(兩臺)、燃油流量計(兩臺)進行自動計數(shù)采集、累計量計算;

  4) 對3臺機組電機實時用電參數(shù)進行實時采集,包括三相電流、電壓、頻率、功率因素、有功電量、無功電量等;

  5) 對熱媒爐系統(tǒng)原控制柜功能移到PLC系統(tǒng),實現(xiàn)了遠程起停、聯(lián)鎖保護;

  6) 對3臺輸油的前后軸承振動、溫度進行實時監(jiān)測,實現(xiàn)在線狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷;

  7) 實現(xiàn)3臺輸油遠程啟停控制;

  8) 對房區(qū)及全站設(shè)立視頻監(jiān)視,并4路可燃氣體報警接入系統(tǒng);

  9) 系統(tǒng)后備電池及UPS建設(shè),為系統(tǒng)提供4~8小時電源支持,并提供動態(tài)監(jiān)視畫面;

  10)對進出站輸油壓力溫度流量等參數(shù)納入長輸管道泄漏檢測系統(tǒng)。
2.3系統(tǒng)建設(shè)硬件

  1) 兩臺上位機主要滿足操作站和監(jiān)視站功能。操作站主要進行現(xiàn)場生產(chǎn)運行的自動操作/手動操作。操作站直接讀取PLC數(shù)據(jù)。監(jiān)視站通過雙網(wǎng)卡,滿足讀取PLC只讀點的數(shù)據(jù)動態(tài)顯示,并與油田信息網(wǎng)接入,實時發(fā)布只讀點信息。


  2)  FAS站是S8100機群在線狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)的重要組成部分,負責(zé)完成現(xiàn)場傳感器的供電、信號采集和處理,并采用RS485通訊協(xié)議與通訊。FAS站采用防爆設(shè)計,可以安裝在危險環(huán)境中[2>。

   輸油狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)Station8100相對獨立,實時監(jiān)測軸承振動、溫度數(shù)據(jù),一旦出現(xiàn)數(shù)據(jù)超標(biāo),立即給出報警,通過對振動數(shù)據(jù)的頻譜分析,可以 分析判斷出機組振動超標(biāo)的根源、故障的類型,從而保障機組安全運行。該系統(tǒng)同時提供數(shù)據(jù)的動態(tài)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布,管理人員可以本地瀏覽器(IE)查看現(xiàn)場機的實 時運行狀態(tài)數(shù)據(jù),得到機的實時運行信息[4>。


  2.4 信息化建設(shè)中軟件功能

  1)上位機和PLC系統(tǒng)軟件構(gòu)成

   系統(tǒng)軟件包括PLC下位機控制軟件和上位機組態(tài)軟件兩部分,下位機主要完成數(shù)據(jù)采集、流程切換控制、狀態(tài)監(jiān)測、故障報警、連鎖保護等功能。上位機主要完 成分類流程畫面、數(shù)據(jù)動態(tài)監(jiān)視、數(shù)據(jù)歷史查詢、報表自動生成、運行參數(shù)的高級應(yīng)用等。PLC運行控制軟件為OMRON公司編程軟件CX- PROGRAMMER4.0,上位機組態(tài)軟件采用國產(chǎn)三維力控組態(tài)軟件[1>。上位機通過以太網(wǎng)(ETHNET)方式直接與PLC進行通訊。

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